沸騰干燥機的設(shè)備改造
沸騰干燥機的設(shè)備改造:
設(shè)備投產(chǎn)后各種產(chǎn)品銷售量不斷增長,為適應(yīng)市場的需求,生產(chǎn)技術(shù)部門增大了每一批次產(chǎn)品的投料量,但是設(shè)備原設(shè)計的*大一次投料量為 200kg ,干燥*大丸徑 4mm ,設(shè)備生產(chǎn)能力滿足不了生產(chǎn)需要,干燥工序成為生產(chǎn)流程的瓶頸。若增加設(shè)備需要對原生產(chǎn)場地作大規(guī)模改動,不僅投資金額大,而且改造過程將影響正常的生產(chǎn)。為此,設(shè)備動力部會同車間工程技術(shù)人員對設(shè)備進行了以下改造,使設(shè)備的生產(chǎn)能力滿足了生產(chǎn)需要。
1. 改變除塵方式,減小風(fēng)阻改善沸騰效果
原設(shè)計采用袋式除塵器除塵,除塵器放置在室內(nèi)機房。使用袋式除塵器有如下缺點:
①沸騰千燥過程產(chǎn)塵量較大,除塵器捕集袋容易堵塞,使排風(fēng)不暢,筒體相對負壓不足,影響沸騰效果。
②由于粉塵多,捕集袋經(jīng)常需要清洗,而捕集袋的拆裝比較繁瑣,所費工時較多,影響工作效率。
③袋式除塵器保溫氣密性較差,熱風(fēng)的熱量散發(fā)在機房,致使機房的環(huán)境溫度偏 n 。
2. 增加鼓風(fēng)機,增大風(fēng)壓風(fēng)量
沸騰干燥機原使用的風(fēng)機為離心風(fēng)機,作為引風(fēng)機使用,電動機功率為 30kW ,風(fēng)量為 5690~6 973m3/h ,風(fēng)壓為 3 857~8 148Pa 。為增大風(fēng)壓風(fēng)量,嘗試在其機械室內(nèi)其中一臺沸騰于燥機加裝一臺離心風(fēng)機,作為鼓風(fēng)機使用。在引風(fēng)機的作用下,物料部產(chǎn)生相對負壓;在鼓風(fēng)機的作用下,物料底部產(chǎn)生相對正壓,物料負壓和正壓的作用下,產(chǎn)生更佳的沸騰效果。在試驗一段時間后,發(fā)現(xiàn)有這樣的現(xiàn)象:沸騰干燥機的干燥室部有一個泄爆口,上面有一個蓋子,設(shè)備運行時靠負壓處于封閉狀態(tài)。當增加風(fēng)機效果對比起動鼓風(fēng)機時此蓋偶爾會打開,致使粉塵通過該泄爆口直接排出到操作間,污染了潔凈室,經(jīng)查是鼓風(fēng)機風(fēng)量大于引風(fēng)機風(fēng)量,破壞了干燥室的負壓所致。為了控制鼓風(fēng)機的風(fēng)壓風(fēng)量,又在另一臺沸騰干燥機上加裝了離心風(fēng)機,另外還加了變頻器進行控制。加裝了變頻器后,通過控制鼓風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,保持干燥室負壓狀態(tài),使該現(xiàn)象得到改善,并且可以根據(jù)不同規(guī)格產(chǎn)品和干燥時的不同階段進行控制。
3. 增加氣流導(dǎo)向板
未安裝氣流導(dǎo)向板時,氣流直接撞擊機座前端,降低了風(fēng)壓風(fēng)速,而且容易在機座后端形成氣流盲點,影響沸騰效果。為了對氣流進行導(dǎo)向,使氣流分布均勻,在調(diào)節(jié)風(fēng)門后面的進風(fēng)管道與基座的相連處,安裝了一個氣流導(dǎo)向板,對氣流的角度進行調(diào)整,使氣流均勻分布在原料容器的周圍。
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